本钢集团组织铁前工序、炼铁工序、能源介质厂等多家单位开展降焦比联合攻关,取得显著成效。一季度,板材炼铁厂五号、六号、七号和新一号高炉入炉焦比332公斤,结算焦比388公斤,创历史同期最好水平。 焦比是高炉冶炼最主要指标,焦比的高低直接影响生产成本。 在一季度经营生产中,烧结厂围绕高炉顺稳、生产成本最优制定落实具体措施。合理控制生产节奏,积极应对环保压力,坚持“4台整机+1台半机”的生产组织模式,严控风险仓存,保证安全储备,降低保供风险。认真开展技术管理工作,下发《工艺工序标准及考核办法》,完善技术管理平台现场工艺设施管理系统。按照检查要求重点以冬季“四防”为主要内容进行冬季安全隐患排查,有针对性地做好节前、节中、节后安全教育和检查工作,重点对煤气区域、起重机械、各类检修、清扫、临时工作、突发故障处理等规章制度执行情况进行严格检查,确保各项制度严格落实。 因此,降低高炉焦比是增加经济效益的有力保证。影响焦比的因素包括高炉操作、原燃料质量、设备运行等各个方面,为此,本钢集团组织铁前工序、炼铁工序、能源介质厂等多家单位开展降焦比联合攻关。 为促进降焦比攻关顺利开展,能源部每周对高炉焦比完成情况进行全面分析点评,通过对炼铁工艺操作、各种原燃料质量变化情况,以及能源介质、设备故障等外围影响因素进行分析总结