成品球生产过程中的回转窑“结圈”现象,是回转窑球团生产工艺过程中不可避免的一个技术难题。一方面会使球团矿变为结圈块,降低球团矿产量;另一方面,阻挡了回转窑内热量的传递,影响焙烧效果,使成品球技术指标大幅度降低。同时也增加了煤粉、电力等技术指标的消耗。当“结圈”脱落时,还极易造成生产事故。310S不锈钢板为此,球团厂积极找原因,想办法、定措施,开展技术攻关活动。“经过20多天的运行,烧结环冷机余热发电项目日发电量均在28万kwh左右,发电效率较以前提高了一倍。”4日,笔者从鄂钢公司相关部门获悉,烧结环冷机余热发电项目经过技术改造后取得了明显成效。 鄂钢烧结环冷机余热发电项目是该公司重要的节能减排项目,310S不锈钢板通过利用烧结矿在环冷机冷却过程中产生的大量余热发电,达到充分利用二次资源,减少污染,发展循环经济,提高经济效益的目的。该工程于2012年10月底完成调试及并网发电。投产以来,随着鄂钢生产经营模式和用料结构的调整,烧结环冷机产生的烟气温度波动较大,无法满足余热锅炉设计工况的要求,导致主蒸汽温度波动很大,余热发电机组运行效率不高。 一是改变燃烧器助燃风机风量,延长火焰长度、缩小火焰直径,避免窑内出现局部高温产生结圈。二是通过合理调整链篦机热工制度,提高主控室人员操作水平,保证生球干燥,310S不锈钢板提高预热球强度,避免出现大量碎球、粉末进入回转窑中,从而有效控制“结圈”现象。尤其是在回转窑高温状态下停窑时,严格控制回转窑转速,保持窑内物料的流转性,避免出现高温静态下熔融、粘连现象,减少“球粘球”现象的发生,达到控制“结圈”周期的目的。 通过一系列行之有效措施的实行,回转窑“结圈”周期由改造前的半个月时间延长至2个月,窑内结圈量明显降低,基本达到国内球团行业先进水平。改造后,大大降低了因回转窑结圈导致的生产工艺事故,同时降低了煤粉、310S不锈钢板电力和柴油消耗,全年累计创效142.7万元。