炼钢作业部品种钢占总产量的60%,汽车板、家电板、镀锌板等高端品种,对钢水的洁净度要求极高。为防止浇铸后期钢包底部的杂质进入铸坯,技术人员上调了下渣监测的灵敏度,321不锈钢板钢水带渣量达到设定参数后,系统就会自动关闭水口滑板。然而,提高下渣监测的灵敏度,带来了一些新问题:钢包铸余比常规品种有所增加,增加了渣罐周转的压力,渣罐容易“结坨”,需要人工切割。不解决这些问题,就会推高铸坯生产成本。 为破解难题,由生产技术室牵头成立了专题攻关组,他们分析了京唐公司炼钢品种、工艺、设备的特点,提出了将一部分铸余钢水倒入下一包钢水,通过改进工艺,321不锈钢板实现提高质量和降低成本的效果。但在具体操作中困难重重,攻关组逐道工序进行分析论证,有针对性地制订推进措施,使铸余钢水回下包从无到有并逐月提高。 改造设备创条件。值得注意的是,若扣除3月26日重钢收到的3.55亿财政补贴资金,公司一季度的亏损额则超7亿元,去年同期亏损额为4.59亿元。 事实上,在2012年,因为获得近20亿的巨额补贴,重庆钢铁一举扭亏成功。但2013年,在钢铁业产能过剩,企业盈利困难的情况下,缺少补贴支持的重庆钢铁未能摆脱巨额亏损的厄运。 根据公司1月发布的财报,2013年重庆钢铁的亏损面继续扩大,全年亏损近25亿元,为2007年上市以来的最大亏损。同时,公司也与ST长油、云南铜业、321不锈钢板酒钢宏兴等成为2013年A股十大“亏损王”。 在重庆钢铁身陷巨亏泥潭之外,多家钢企2013年的业绩却呈现回暖态势。据同花顺的统计数据,截至上周日,在28家已发布年报的上市钢企中,有25家盈利,仅有3家亏损,与2012年底超8成钢企亏损的局面相比,回暖态势明显。 300吨钢包体积较大,两个钢包对接钢水需要较大的场地,而炼钢的厂房比较紧凑,天车比较紧张。经反复测量,攻关组决定延长RH炉的轨道,这样既解决了场地难题,又缩短了倾倒钢水的周期,321不锈钢板同时缓解了天车的压力。精炼区承担着4台钢水车轨道延长、道挡移位等工程,需要挖掘土方161立方、绑扎钢筋21.7吨,浇铸混凝土580多吨。他们利用生产间隙,化整为零组织施工,连续奋战20多天,完成了设备改造。